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有防护网保护,为什么还会有大块碎玻璃掉入泵内?原因:防护网,前级管道解决方法:优化系统设计6、真空度很好的情况下,分子泵油为何会返到前级管道?原因:油池或密封不良解决方法:检查油池7、正常使用下,为什么分子泵油池会出现裂纹或者变形原因:过热,负载大解决措施:检查冷却系,检查系统
分子泵中经常掉出顶丝、镙钉等物体,如M5的顶丝等,请问是否对分子泵的使用有影响?应如何解决?原因:应是偶尔发生的事情,可能是平衡中遗漏的平衡钉,对分子泵没有影响。解决方式:应是偶尔发生的事情,可能是平衡中遗漏的平衡钉,对分子泵没有影响。9、胶圈口分子泵要用多少卡钳,使用才安全?答:不作特殊限定,至少3个,按照法兰大小可选3、6、12、24等。
、变频器电源在什么情况下会造成程序丢失或者错乱?答:①电压不稳②强干扰③高压打火④认为11、分子泵噪音大如何界定?是否有合格标准,是多少?答:小于72db合格,噪音的大小不太好界定,需要仪器和特定的测试环境12、分子泵是否对冷却有明确要求?如风冷需要外界温度是多少?如水冷则对水有何具体要求?如未达到要求会出现何后果?答:注意水温和水流量,冷却不良会导致无故停机、碎泵、油变黑等。
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实验与分析氦质谱检漏仪工作在不同的分子泵转速下,在仪器的检漏口连接标漏信号,检测氦质谱检漏仪在不同分子泵转速下,所获得的信号值。
实验器材:
(1)氦质谱检漏仪SFJ-231,1台;
(2)渗氦型标准漏孔(3.0×10-10Pa.m3/s),1只;
(3)渗氦型标准漏孔(1.5×10-Pa.m/s),1只;
(4)标准漏孔TL4-6,1只。
实验步骤:
(1)开启氦质谱检漏仪;
(2)仪器进入检漏状态运行2h后;
(3)仪器按下停止键,仪器进入待机状态(4)进入仪器的参数设置,将分子泵的转速设定为1500Hz;
(5)待仪器进入待机状态
(6)将渗氦型标准漏孔(3.0×100Pa.mYs)连接在检漏口;
(7)检漏仪按开始键,检测仪器的显示值,并记录;
(8)仪器按下停止键后按下开始键,再次检测仪器的显示值,共记录3次数据(9)仪器在待机状态,进入仪器的参数设置,将分子泵的转速设定为1000Hz;
(10)重复7、8步骤;
(11)进入仪器的参数设置,将分子泵的转速设定为1500Hz;
(12)在仪器检漏口连接渗氦型标准漏孔(1.5X10*Pa.ms)1只;
(13)重复7、8、9、10步骤(14)进入仪器的参数设置,将分子泵的转速设定为1500Hz;
(15)在仪器检漏口连接标准漏孔TL4-6(16)重复7、8、9、10步骤。
(16)重复7、8、9、10步骤。
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真空泵常规性能参数测试:抽速、压缩比等性能参数是分子泵设计之初就要首先考虑的,也是各项设计调整优化的重要目标。很终产品定型时,对外发布的各项参数和曲线,比如下图的抽速和压缩比曲线,都来自于这些测试的结果。这些测试都有相关的,在此不再展开描述。在泵处于垂直、水平和倒立状态时,各进行6次冲击测试所测试的泵在24次跌落后无任何问题(不发生转子机械接触,泵运行状态不变)。
在每次跌落后验证泵的不平衡性,结果表明变化,远低于阈值。抗振动测试通过对一批泵(处于运行和非运行条件下)进行一系列测试,证明对外部源产生振动的耐受性在105分钟的振动周期中,全转速和不运行的每个泵在垂、水平、倒立方向上受到0.5–2g加速度水平的振动。该测试证实了泵的稳定性以及耐振性,因为未观察到转子机械接触或泵运行状态的改变,且泵不平衡性仍然远低于阈值。
温度测试将泵置于–40°C至+70°C(处于非运行状态)以及0°C至40°C(处于运行状态)下暴露86小时。对每个泵的不平衡性和是否可正常操作验证11次,结果显示仅存在的变异,远低于阈值。温度测试证实了泵在各种预期运行和非运行温度条件下的稳定性。傅立叶振动分析在制造过程中以及泵运输前的很后测试中,对每台泵的振动频谱进行验证。全速下的平均很大振动水平:0.4m/s2。
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